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低污染的镀硬铬工艺及清洗方法

发布来源:东莞挣鑫金属表面处理厂  发布日期: 2023-03-22  访问量:284

Cr在电镀废水处理中(VI)严重污染环境是许多人关注的焦点。新的铬镀层。可替代三价铬镀铬液Cr(VI)镀液,尤其是装饰涂料,已逐渐全面推广了大量商品。但目前三价铬镀液硬质氧化工艺的工业生产还不成熟。Cr(VI)镀液硬铬层硬度大,结合性好,耐磨性好,涂层可达1万m以上。因此,从目前工业产品的类型和使用来看,CR是必要的(Ⅵ)硬质氧化。问题是如何选择适合自己的添加剂来降低CRO浓度,降低带光度,改善洗涤方法,从源头上回收CR(VI)破坏环境。

稀土低铬镀铬工艺选用稀土

1.11镀液构成及工艺标准

铬酐120g/L

稀土添加剂1.2g/L

盐酸0.6g/L

Θ45~50℃

Jk25~30A/dm

1.2工艺特性

(1)良好的经济效益。工厂生产线硬铬生产车间有三个大、中、小铬槽,共使用稀土添加剂1万升以上。林果、机械设备、挖掘机轴构件规格镀铬,抛光成浴室镜子,涂80层。

m其它部件在250m左右(涂层必须精抛)。稀土低铬镀液(250)原规范g/LCrO,)将镀铬液转化为P(CrO)提升50%';7是30%之上。比如d为80~0.18mm,z为1300mm轴套,原镀液电镀工艺必须为.5h,稀土低铬镀液只有1.5h。更重要的是,根据当时节省的铬酸水溶液,不需要使用新的铬酸酐原料,也可以生产100万元的铬涂层。

(2)实践活动表明,镀液浓度值越大,水溶液粘度越高,带光度越高。以铝缸镀铬为例,原镀液P(CrO,)为250g/L,水清洗回收槽Cro成分很高。以当时的三个洗脸台为例,分析槽P(CrO)第一个水糟是15.8g/L;第二水清洗槽4.7g/L;第三水清洗槽为1.4g/L上下。自稀土低铬镀液生产以来,由于Cro浓度降低,光度降低。例如,P在第一个水糟中(CrO)由原来的15.8g/L降到7L前后。

操纵带光度和水清洗方法

2.1降低带光度的措施

从镀槽中取下镀锡时,粘在镀锡表面的镀液总数因标准而异,其范围非常大。i00~400mL/m,镍/铬层一般在60ml/m左右。取下液不仅浪费资源,而且严重污染环境。国家行业标准评论

该指标的实采用工艺和设备对策,从根本上减少污染物,减少镀槽过程中产生的镀液量。除了镀液本身的浓度值外,还有以下原因:

(1)产品工件外观打孔或凹槽部分较多的电镀锡,从凹槽中含有大量的电镀液;(2)安装步骤:由于作用力,电镀锡出槽中残留的液体落到人底,安装角垂直于电镀锡的液体表面,埋孔或凹槽向下;(3)脱液时间从槽中取出,电镀锡应局限于空中3~10S,同时可采用振动辅助方法。(4)用压力喷雾器喷洒水洗,所有浓液从电镀锡表面流回槽体,可降低带光度。

2.提高清洗效率

实践说明,一般有3-4个卫生间,只需有效管理电镀锡的光度和清洗操作步骤。关键是加速粘在电镀锡表面的液体扩散到清洗水中。因此,应注意以下方法:

(1)提高清洗水温,尤其是冬季。(2)用空气压缩混合。3)将产品工件移至洗脸台。4)从洗脸台上取下产品工件,然后在洗脸台上往复清洗两次。5)清洗后,较好用布擦洗表面。检查产品工件是否在每个槽中完全清洗,并用测纸清楚地从洗脸台上取出工件表面的水pH值。看看它是否与洗脸台一致。pH相同。

引进新的国家行业标准应该是电镀工人和电镀企业的严峻形势。绿色制造是不断改善环境行为和质量的全过程,具有动态发展的特点

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